Industrie : Comment Air Liquide a évité une pénurie d’eau grâce à la réhabilitation d’un forage
Un forage défaillant a failli stopper la production d’Air Liquide. Découvrez comment une réhabilitation en 3 étapes a rétabli un débit de 50 m³/h, évité 10 000 €/jour de pertes, et sécurisé leur approvisionnement en eau industrielle. Solutions clés pour éviter les arrêts de production.
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Jules Chassany
9/9/20251 min read


Introduction
Accroche : "Un forage défaillant peut stopper une usine. C’est ce qui faillit arriver à Air Liquide avant notre intervention."
Contexte : Forage de 70m de profondeur, colmaté et sous-performant, essentiel pour le refroidissement des processus industriels.
Le diagnostic : Un forage en crise
Symptômes :
Baisse de débit (–40%).
Pompage inefficace (surchauffe des équipements).
Risque de corrosion.
Causes : Ensablement + dépôts calcaires.
Notre intervention en 3 étapes
Inspection caméra : Localisation des zones colmatées.
Décolmatage : Injection d’eau sous pression + produits écologiques.
Remplacement :
Nouvelle colonne captante.
Pompe haute performance (débit restauré à 100%).
Résultats
Débit rétabli : 50 m³/h.
Économies : Évite un arrêt de production (coût estimé : 10 000 €/jour).
Durabilité : Contrat de maintenance préventive pour éviter les récidives.
Pourquoi la maintenance préventive est cruciale en industrie ?
Coûts cachés : Une panne peut coûter 10x plus cher qu’un entretien régulier.
Exemples : Autres clients industriels (PepsiCo, ABB).
Votre usine dépend-elle d’un forage ?
Un audit préventif peut vous éviter des pertes de millions d’euros.
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